王虎栗鹏惠均陈卫锋宋颜强
项目背景
1.1项目改进前的情况
马士基船槽壁早期压制过程中,槽壁早期检测合格率仅为25%。分段组装过程中偏差较大,修复工作量大。而且马士基船东要求槽壁弯板属于受力区,不能火工修复,所以分段阶段无法修复对中偏差较大的槽壁板。因此,迫切需要改进槽壁弯曲工艺,借助弯曲定位工具提高现场弯曲精度,从而改善槽形。
1.2项目存在的问题
为了保证分段施工的精度,马士基船的槽壁弯板实行严格的精度验收制度。但钢铁公司3 ~ 4年没有开展槽壁弯板施工,缺乏现场弯曲技术指导。设备性能单调老化,施工工艺不改进,给弯板加工精度带来不稳定。
在大装配阶段,出现正负弯间距超差,导致槽、脊间距和深度超差,槽壁对接找正偏差,CM接头验收不合格。
1.3常规解决方案和问题
通常由企业安排有经验的师傅亲自进行槽壁的折弯操作,或者指导现场操作,提高现场加工精度。
应用创新方法的过程
2.1因果链分析
根据因果链分析,船体艏外板修边量大的最终原因是:1。在光滑表面上很难确定参考点;2.弯曲时,操作者目视观察视线偏差。
2.2资源分析
弧形中心线和弯曲板上的R停止线、测距仪、磁铁、红外线发射器。
2.3九屏分析
通过使用九屏法,我们发现槽壁冷压技术将向数字化塑料加工技术发展。山脊探测将向电子探测发展。
2.4资源分析
2.4.1时间资源:正曲完成后的反曲。
2.4.2 空资源:曲线完成后,板子会离开地面一定距离。
2.4.3材料资源:液压机、夹具、吊车。
2.4.4能源和功能资源:电能、磁能和水能。
2.5技术矛盾
2.5.1冷压式要求基准线对准准确,但现场操作人员视觉定位有偏差;主要是制造精度和自动化程度的矛盾,对应40个发明原理:26个复制,18个振动,28个机械系统更换,23个反馈。
原理应用后的生产方案是在上夹具上安装激光定位器,发射红外线,照射在板面的R停止线上,这样就可以判断上夹具的中心与板材的圆弧中心线精确对齐,然后就可以进行压制了。
2.5.2弯板只在一面布线,弯曲要求板的两面都有弧形中心线,对应39个工程冲突的形状和器件的复杂程度;对应40项发明原理:16、未达到或超过功能,29、气动和液压结构,1、分部,28、机械系统更换。
设计了双面划线尺,可以将板材正面的圆弧中心线和R停止线划到板材背面,保证了反弯时的基准对齐,提高了反弯精度。
2.5.3槽壁脊间距控制精度和现场检测方法不足;属于静止物体的形状(12)和长度(4)之间的矛盾;对应40个发明原理:13,反向,14,弯曲,10,前置操作,7,嵌套。
通过研究设计,发明了一种检测沟垄间隙的电子检测工具,辅助测距仪检测沟垄间隙。
项目改进效果
3.1项目改进的实施
集团在建的P110K马士基船型和30万矿砂船均为槽型舱壁结构。采用创新方法改进槽型隔板制造加工工艺,改进提升大型(2000t)液压设备定位技术。折弯夹具上安装红外激光定位装置,折弯时利用折弯板上的R停止线辅助定位,保证折弯精度。设计了一把双面尺在两面标出开槽墙板,正面的圆弧中心线和R停止线画到板的背面,为背面的曲面墙板提供了弯曲基准线。在架设阶段,用电子测距仪的电子检测代替了垄宽的电子检测,提高了现场检测的便捷性和准确性。
3.2改进项目的效果
采用新工艺后,槽壁弯曲精度合格率大大提高,由原来的25%提高到现在的85%,提高了槽舱壁分段合格率,提高了槽舱壁施工质量,缩短了槽舱壁施工周期。
3.3改进项目的推广
经过对成型实用技术和模具的技术研究和推广,双面尺在分段中得到了广泛的应用。红外线槽壁弯曲定位装置也在设计中,将配备在液压机夹具上辅助槽壁压制。设计了槽壁脊距检测工具的设计图,制作完成后即可投入现场施工,可以辅助测距仪对槽壁脊距进行电子检测,提高槽壁分段对接精度和槽舱壁分段完成精度。目前集团在建的槽型舱壁船型范围较大,推广槽型舱壁精度控制的技术改进对集团生产精度控制尤为重要,可以缓解马士基船东对槽型舱壁精度监控的压力。
专利状况
已经申请了三项专利,并获得了一项授权。
编辑/李曼
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