贾海云、黄波、柏杨、彭颖、黄先成公
摘要:混凝土预制构件生产线的驱动装置是生产线循环的基础设备,决定着产品质量和生产效率。然而,典型的驱动装置存在生产和安装成本高、驱动力不稳定、噪音大和过度磨损等问题。通过运用TRIZ创新理论寻找问题的多种解决方案,并利用数字样机手段,利用MSC/Adams和ANSYS软件进行精确计算和比较,确定最佳优化方案,经实际应用取得了良好的效果。
关键词:数字样机;预制混凝土;主动齿轮
介绍
预制混凝土构件在生产线上的流动是由驱动装置驱动的,一条生产线大约需要一百台驱动装置。预制件流通的基本要求是高效稳定,更高的要求是环保降噪。低质量的流通可能会降低预制产品的质量和生产效率。优化驱动装置将直接提高流动质量,从而提高整个生产线的质量。
问题描述
目前主流的驱动装置由固定支架、移动支架、弹簧、减速电机、摩擦轮等部件组成。固定底座与车间地面连接,摩擦轮和减速电机安装在移动底座上。固定座和移动座之间装有弹簧,以弥补从动件与摩擦轮之间间隙的变化,使其紧凑,产生足够的摩擦力。
这种典型结构的问题如表1所示。
原因分析
根据问题描述,初步判断摩擦轮与从动件接触不良,造成偏磨和过度磨损;驱动力输出波动,导致驱动不稳定;整体结构复杂,安装调整大。为了找到问题的根源,还需要进一步的详细分析。
为了研究方便,设置了一个三轴坐标系,其中模台流向为X轴,垂直地面方向为Y轴,摩擦轮轴向为Z轴(如图1)。
由于结构特点,从X轴方向来看,由于负载与支架的位置关系,从动件对摩擦轮的压力会使摩擦轮的轴倾斜,导致摩擦轮与从动件的接触面积减小,从而降低驱动效果,使摩擦轮过度磨损。
从Y轴方向看,由于整体刚性,驱动力的反作用力会使摩擦轮的轴绕Y轴旋转,产生驱动力在Z轴方向的分量,以及摩擦轮与被驱动部分之间的滑动摩擦,这是驱动力不稳定、噪音过大的主要原因。
借助数字样机工具,反馈问题产生的原因和生产过程会更加直观和准确。在MSC/Adams软件中,采用刚柔耦合的方法,根据实际工况,得出以下结论。
1.摩擦轮工作时,会在Z轴方向平移,工作平稳时平移量在1.85mm左右。
2.摩擦轮工作时会绕X轴偏转,平稳工作时偏转角度在1.03°左右。
3.摩擦轮工作时会绕Y轴偏转,平稳工作时偏转角度约为0.63°。
在ANSYS软件中,经过静力加载计算,结构局部应力在150MPa以上,局部位移在1mm左右(图6),结构整体刚度较差。
可以看出,计算结果与理论推断完全一致,驱动装置的结构刚度、支撑点和结构复杂程度存在较大问题,需要改进。
解决问题
运用TRIZ创新理论解决问题,经过因果分析、系统切割、物场分析、矛盾分析,得出如表2所示的方案。经过评估,选出第三、第八、第九方案,通过整合得出最佳方案。
最后,该方案优化了整体支撑位置,取消了固定支架,在现有结构导向装置上安装了活动支架,将活动支架的弯曲结构改为单板厚板结构,提高了局部刚度和工艺性。
实施效果
优化后的驱动装置已在100多条预制生产线上批量实施。根据质量跟踪反馈,新结构完全消除了速度波动因素,运行平稳无打滑。运行中无噪音(低于工厂背景噪音);减少磨损,延长设备使用寿命3倍;减少30%的装配和安装调整;减少30%的钢材损耗。
综上所述,新方案在构件生产效率、备件损耗、节能环保、降低劳动强度等方面效果良好,是预制混凝土生产线一次成功的技术革新。
参考资料:
[1] Genrich Archischuler。创新算法:TRIZ,制度创新与技术创新[M].华中科技大学出版社,2008。
陈晓曦,王月林,陈晓-xi,等.数字样机技术在机械系统设计中的应用[J].天津技术师范学院学报,2008,18 (2): 33-36。
[3]刘建宇,陆宏.三维轮毂-梁系统的刚柔耦合动力学[J].多体系统动力学,2007,18(4):487-510。
[4]刘子贵。预制混凝土构件循环生产线的工艺布置设计[J].天津建筑科技,2014,24 (5): 79-80。
编辑/范李星
评论列表()